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韓家榮│Archer Han

我是韓家榮,畢業於國立中山大學物理系,目前在中華映管Array廠擔任整合工程部工程師。主要工作為維持生產線穩定,對內提升產品良率,對外以品質手法應對客戶客訴報告。

我的優點在團隊合作,於良好的溝通下,協調各單位解決問題以提升良率。在未來的工作上期許自己提升工作能力,以沉著的態度面對問題,積極的心態面對全新的挑戰!
我是韓家榮,希望與您能有進一步的接觸機會,謝謝!


工程師
New Taipei City,TW
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工作經歷

中華映管, 工程師,  Mar 2015 ~ 現在

整合工程部檢測組設備工程師,主要是維護機台及AOI recipe調整。
(1) 維持機台稼動穩定,學習原廠技術,優化Recipe內容,使檢出率皆維持九成以上

(2) 新機台裝機,事前規劃順利,新機如期完成,增加公司產能

(3) 導入2nd廠商,提出多項CD專案,預估一年可節省新台幣500萬元整

此階段主要與設備商接觸,看到了更不一樣的視野,成長很大

中華映管, 工程師, Aug 2012 ~ Mar 2015

整合工程不後流組工程師,主要是對應後端客訴面板

(1) 分析Cell及客端反饋之面板,利用SEM及FIB等儀器釐清真因

(2) 處理客訴問題,撰寫客訴報告,以品質手法對應客戶稽核

(3) 提出專利提案,獲得大陸及美國編號,增加公司資源

此階段主要處理後端反饋問題,對於客戶需求,能有更深一層了解

中華映管, 工程師, May 2007 ~ Aug 2012

整合工程部A檢組工程師,主要為Array產品結束後的電性測試

(1) 分析電性結果,追查異常不良

(2) 雷射修補技巧制定,提升產品良率

(3) 與工程合作,提出製程優化方案,降低不良

此階段主要為電性測試,自身能力提升,能對公司製程提出建議及改善

中華映管, 工程師, May 2004 ~ May 2007

整合工程部I檢組工程師,主要工作皆與現場運作有關:
(1) 指導現場技術員,定期認證技術員之辨別能力
(2) 訂定異常處理流程SOP

(3) 報表查詢改善及優化

此階段初到公司直接對應現場,對於工廠流程熟悉度有相當大的幫助!

工作技能


數據分析

檢測機台會上傳相關檢測資訊至報表系統,我能抽絲剝繭分析各項數據,找到問題發生的根源。


專案提案

針對需要長期監控的品質狀況,與各工程合作成立專案改善會議,提升產品良率。


設備維護

維持AOI機台運作穩定及Recipe設定與調整,並提出CD方案,節省公司支出。

自傳


    我是韓家榮,家裡有父母及一個姐姐,父母均是公教人員,從小在一個穩定的家庭中成長。大學畢業於國立中山大學物理系,對於理工方面的思考,均受過良好的訓練。在社團方面,參加過中山大學學術性社團:天文社,並擔任過社長一職,在其間最重要的就是學到協調和規劃的能力。

    畢業後,第一份工作就進入了LCD面板產業,擔任Array整合工程部工程師,由於部內工作的輪調,共經歷過四個不同的組別:
1.I檢組:與In-line檢查的相關事項。
(1-1) 負責In-line AOI檢測及反應工程欠陷: 即時監控現場AOI檢測結果,有不良立即判斷異常問題點,追查機台並反應相關工程處理,成功減少公司損失。
(1-2) 教導現場技術員AOI及Macro欠陷辨別: 許多不良是根據現場技術員初步判斷而反饋至整合部門,所以針對技術員做認證,加強其辨識能力,故能提早發現不良欠陷,縮短異常機台的影響區間。
(1-3) 撰寫鑑本及SOP: 異常事件處理完畢後,修改LSN,建立新版鑑本及處置SOP,以防止後續異常再度發生。
(1-4) 完成2nd玻璃導入驗證專案: 由於面板業原材是玻璃,參與過一家2nd玻璃導入,從廠商的聯繫,相關規格的制定(導角方向、玻璃翹曲度、particle的沾附性…等),從中了解整個玻璃導入的流程與其製造方式。
(1-5) 報表查詢改善及優化: 配合生產單位將報表查詢作相關改善,使介面能更直接利於使用者查詢。 另外提出e化報表對話框構想,在報表數據上能加入說明文字,使開會時能更有效率討論。
2.A檢組:負責TEG電性測試及Array test結果。
(2-1) 分析面板電性及點線不良數據: 透過電性機台測試結果,分析相關的元件電性、層間阻抗、線阻抗、斷線或膜殘留造成之不良,找出異常機台。另外針對雷射修補狀況,也會教育及認證操作員的雷射修補能力,提升產品良率。
(2-2) 製程優化實驗: 參與多項製程優化專案,像是:層間阻抗改善案、點欠線測到不良但OM照片看不出異常、SE taper角度改善、Charge值低下驗證、端子金屬腐蝕實驗…等,其中層間阻抗改善案更降低50%的阻抗值,增加產品良率,其餘部分改善案皆已順利導入相關製程。
(2-3) 以品質分析手法與工程合作進行相關改善專案1: 參與公司內部6sigma改善專案,合作完成SE殘(半導體層殘留)改善專案,並獲選廠內評比前三名。
(2-4) 以品質分析手法與工程合作進行相關改善專案2、3: 參與公司內部6sigma改善專案,合作完成SO(Source走線斷線)改善專案。 參與公司內部6sigma改善專案,完成品保單位監控及改善車載或重要客戶機種之S rank
(2-5) 專利提案: 參與公司內部專利提案,提出於Direct Contact製程中做些設計,以增加Cs電容之製作方法,獲得台灣與大陸的專利編號。
3.後流組:負責Cell反饋點燈資訊及客訴案件處理。
(3-1) 作為Cell與Array之間對應的窗口: 處理Cell點燈結果與Array相關的問題,利用廠內FIB及SEM儀器分析問題來源,同時也了解Cell相關製程及機構,以釐清問題發生之根源。
(3-2) 協助處理品保反饋之客訴案件: 後端模組品及客訴市退面板,經由品保單位反饋後,解析異常不良及追查廠內資訊,同時並以各項品質手法回覆,回應客戶需求。客戶來訪稽核,也會陪同應對及解釋,皆有良好應對結果。
(3-3) 製程優化實驗: 參與製程優化專案,將Cr製程的BCE站點,經過驗證後,導入相關解決辦法,可提升半導體層BCE的remain穩定度,並且降低BCE殘的發生機率,此案成功導入相關製程,獲得廠內評比前三名。
(3-4) 專利提案1: 參與公司內部專利提案,提出簡易點燈線路與修補線路共用,利用原來既有的線路做修補的動作,獲得台灣、大陸及美國的專利編號。
(3-5) 專利提案2: 參與公司內部專利提案,提出新的半穿反LCD bump 製造方法,獲得台灣與大陸的專利編號。
4.設備檢測組:負責AOI機台recipe的調整與機台的維護。
(4-1) 維持設備穩定: 維護機台運作,使機台穩定稼動,增加抽檢頻度,平均稼動率皆維持在九成以上。優化Recipe內容,學習原廠技術,使檢出區域更廣更準確。
(4-2) 比對檢測機台檢出率: 運用在製程中的相關經驗,比對Cell點燈結果與AOI機台的相關檢出數據,找出未檢測到的原因,進而調整參數,使檢出率維持在九成以上。
(4-3) NAS server新廠商導入及升級 因早期AOI儲存設備容量較小,為提升機台所產生之相關照片資訊儲存量,提升NAS server的存取穩定度,同時也為了降低原廠昂貴的報價,故重新規劃及尋找廠商施作,後期與廠商驗證,如期完成,成功增加容量並大大提升機台穩定度。
(4-4) 新機導入: 參與AOI新機的導入專案,從初期規劃擺放位置、進出動線、機台規格…等,中期協調各單位進行Move in前準備,後期廠商調校及與廠內系統串連,如期完成新機裝設。
(4-5) Cost down專案: 洽談新的AOI 2nd廠商,降低部分重要備品費用,例如AOI機台支撐 pin、機台主光源燈泡、光學尺、訊號排線…等,估計CD費用為一年新台幣500萬元。

    整合工程部主要負責檢測機台方面,有著許多數據分析及居中協調的工作。我的優點在於經過數據分析及品質分析手法的歷練,對於不良問題的原因,能很快的有想法與方向。我的個性溫和,對於各部門協調的工作亦能勝任,同時最大收獲在於能認識各工程的人員,彼此分享機況處理與問題的發生原因,因此對各工程都有相當程度的瞭解與認識。 總結來說,希望藉由自已在相關產業的能力,能為公司盡一己之力,最終發展出好的未來方向,謝謝!